2024年4月27日,陜西陜西某鋼鐵集團分公司實驗室技術(shù)人員在日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn),實驗室超純水設(shè)備的出水電阻率偶有波動,部分終端點流速下降。作為承擔(dān)金屬材料成分分析與性能測試的核心實驗室,對水質(zhì)的純凈度要求極為嚴苛。
該實驗室長期使用一套集反滲透(RO)、EDI(電去離子)、UV殺菌等模塊于一體的超純水系統(tǒng)。為避免潛在風(fēng)險影響實驗準(zhǔn)確性,公司立即決定對設(shè)備進行一次全面維護。

問題排查:從“水流變慢”到“系統(tǒng)效率下降”
4月27日,設(shè)備供應(yīng)商技術(shù)工程師團隊按計劃抵達其實驗室,開展現(xiàn)場排查。通過水質(zhì)在線檢測與系統(tǒng)日志分析,發(fā)現(xiàn)幾個核心問題:
- RO膜段輕度結(jié)垢,原水硬度升高導(dǎo)致膜表面產(chǎn)生碳酸鹽沉積;
- EDI模塊樹脂局部失活,影響離子交換效率,導(dǎo)致電阻率波動;
- 活性炭與精濾芯壽命臨近尾聲,雜質(zhì)過濾能力下降;
- 紫外燈老化,對有機污染物和微生物控制力減弱。
這些看似“輕微”的問題,如果不處理,可能導(dǎo)致整個系統(tǒng)效率持續(xù)下降,進而影響數(shù)據(jù)可靠性。
維護過程:一次系統(tǒng)性的“精準(zhǔn)修復(fù)”
工程師團隊根據(jù)檢測結(jié)果,制定出一套“點對點”維護方案:
- 更換RO膜并進行化學(xué)清洗,恢復(fù)反滲透壓力與流量;
- 對EDI模塊執(zhí)行樹脂活化,提升去離子能力;
- 更新活性炭濾芯與終端0.2μm精濾芯,提升前端凈化效率;
- 更換紫外燈,確保TOC(總有機碳)控制指標(biāo)達標(biāo);
- 最后進行系統(tǒng)整體沖洗和出水穩(wěn)定性測試。
整個維護歷時約7小時,完成后系統(tǒng)出水電阻率穩(wěn)定在18.2 MΩ·cm,流速恢復(fù),噪音降低,運行狀態(tài)恢復(fù)如新。



維護成果:從“正常使用”走向“精細管理”
此次維護不僅恢復(fù)了設(shè)備運行性能,更推動實驗室用水管理從“被動響應(yīng)”走向“主動干預(yù)”。
實驗室負責(zé)人表示:“水質(zhì)曾經(jīng)是我們?nèi)菀缀雎缘淖兞俊,F(xiàn)在我們開始按月分析運行趨勢、規(guī)劃維護周期,并準(zhǔn)備接入水質(zhì)在線監(jiān)控模塊,實現(xiàn)水系統(tǒng)的數(shù)字化管理?!?/p>
這種變化不僅體現(xiàn)在設(shè)備管理層面,也反映出實驗室整體對“基礎(chǔ)條件保障”認識的提升。